近日,記者在河北石家莊鹿泉市曲寨水泥有限公司看到,雖然天氣已經轉涼,但該公司的水泥生產銷售依然紅火,門前拉水泥的罐車在排隊等候,水泥庫里無存貨。據了解,該公司今年水泥銷售已累計近200萬噸,同比有所增長。
曲寨水泥公司始建于1997年,是石家莊市50強企業。公司現有兩條日產2000噸新型干法水泥生產線,年產各種硅酸鹽水泥200萬噸,產品主要銷往北京、天津、石家莊及周邊地區。
該公司堅持科學管理,在2003年通過了產品質量、質量體系、環境保護體系和職業健康安全體系4項認證。近幾年,該公司以科學發展觀為指導,以科技創新為手段,致力于發展循環經濟、構建資源節約型企業,實施了一系列的節能降耗工作,取得了很好的環境效益、社會效益和經濟效益。
2006年,曲寨水泥公司首先建立和完善了節能管理機構,成立了以總經理為組長的領導小組,設立了節能減排辦公室,以車間為落實單位,制定了具體的能源消耗指標。各單位積極采取措施落實減排任務,有效降低了能源消耗,使噸水泥電耗降低到94千瓦時。
2007年,河北省委、省政府下達給公司的節能指標是節約標煤8000噸,而公司實際節約標煤9120噸,超額完成了節能任務指標;2008年,公司的節能指標為10000噸標煤,1~10月已累計節約標煤8000余噸,預計今年仍將超額完成節能任務指標。
2007年,曲寨水泥公司投資1700萬元進行了環保設施改造,其中窯頭窯尾主排放口全部采用德國進口的高壓靜電除塵器,使粉塵排放濃度每立方米低于50毫克以下。兩年來,公司認真制定和實施了大氣污染物總量削減方案,2006年消減粉塵90.64噸,消減二氧化硫32.4噸;2007年消減粉塵61.9噸,均超額完成任務。
曲寨水泥公司在節能降耗、綜合利用方面,除了加強成本控制,降低原燃材料、機件等各種消耗以外,還不斷探索先進生產工藝,優化配料方案,提高水泥熟料質量,在保證水泥質量和性能的基礎上,充分利用粉煤灰、硫酸渣、煤矸石等工業固廢。據統計,公司每年大約利用粉煤灰25萬噸、水渣13.7萬噸、煤矸石9萬噸,既減少了環境污染,又有效地降低了生產運行成本。
為進一步節約資源、降低成本、提高綜合效益,2006年,曲寨水泥公司引進國內外先進的純低溫余熱發電技術,利用現有兩條新型干法水泥生產線的廢氣資源,建成了一座2×4.5兆瓦的純低溫余熱發電站。該項目利用窯頭熟料冷卻機廢氣余熱和窯尾預熱器的余熱進行發電。
項目總投資5000萬元,于2007年2月投入運營,目前設備運轉正常,平均每噸熟料可發電10~30千瓦時,全年可發電5000萬千瓦時,滿足了企業1/4的用電需求。項目還可年節約標煤2.1萬噸,減排CO2氣體排放5.2萬噸。僅此一項節能技改項目即可降低噸水泥成本10元。
據悉,該項目作為河北省第一家純低溫余熱發電項目,已以每噸10美元的價格與瑞典碳資產管理有限公司簽訂了減排CO2指標購買協議。
曲寨水泥公司始建于1997年,是石家莊市50強企業。公司現有兩條日產2000噸新型干法水泥生產線,年產各種硅酸鹽水泥200萬噸,產品主要銷往北京、天津、石家莊及周邊地區。
該公司堅持科學管理,在2003年通過了產品質量、質量體系、環境保護體系和職業健康安全體系4項認證。近幾年,該公司以科學發展觀為指導,以科技創新為手段,致力于發展循環經濟、構建資源節約型企業,實施了一系列的節能降耗工作,取得了很好的環境效益、社會效益和經濟效益。
2006年,曲寨水泥公司首先建立和完善了節能管理機構,成立了以總經理為組長的領導小組,設立了節能減排辦公室,以車間為落實單位,制定了具體的能源消耗指標。各單位積極采取措施落實減排任務,有效降低了能源消耗,使噸水泥電耗降低到94千瓦時。
2007年,河北省委、省政府下達給公司的節能指標是節約標煤8000噸,而公司實際節約標煤9120噸,超額完成了節能任務指標;2008年,公司的節能指標為10000噸標煤,1~10月已累計節約標煤8000余噸,預計今年仍將超額完成節能任務指標。
2007年,曲寨水泥公司投資1700萬元進行了環保設施改造,其中窯頭窯尾主排放口全部采用德國進口的高壓靜電除塵器,使粉塵排放濃度每立方米低于50毫克以下。兩年來,公司認真制定和實施了大氣污染物總量削減方案,2006年消減粉塵90.64噸,消減二氧化硫32.4噸;2007年消減粉塵61.9噸,均超額完成任務。
曲寨水泥公司在節能降耗、綜合利用方面,除了加強成本控制,降低原燃材料、機件等各種消耗以外,還不斷探索先進生產工藝,優化配料方案,提高水泥熟料質量,在保證水泥質量和性能的基礎上,充分利用粉煤灰、硫酸渣、煤矸石等工業固廢。據統計,公司每年大約利用粉煤灰25萬噸、水渣13.7萬噸、煤矸石9萬噸,既減少了環境污染,又有效地降低了生產運行成本。
為進一步節約資源、降低成本、提高綜合效益,2006年,曲寨水泥公司引進國內外先進的純低溫余熱發電技術,利用現有兩條新型干法水泥生產線的廢氣資源,建成了一座2×4.5兆瓦的純低溫余熱發電站。該項目利用窯頭熟料冷卻機廢氣余熱和窯尾預熱器的余熱進行發電。
項目總投資5000萬元,于2007年2月投入運營,目前設備運轉正常,平均每噸熟料可發電10~30千瓦時,全年可發電5000萬千瓦時,滿足了企業1/4的用電需求。項目還可年節約標煤2.1萬噸,減排CO2氣體排放5.2萬噸。僅此一項節能技改項目即可降低噸水泥成本10元。
據悉,該項目作為河北省第一家純低溫余熱發電項目,已以每噸10美元的價格與瑞典碳資產管理有限公司簽訂了減排CO2指標購買協議。
















