今年以來,在國內外經濟形勢處于下行的不利環境下,寧國水泥廠積極應對,樹立過緊日子思想,特別是股份中期會議后,該廠在積極拓展市場的同時,眼睛向內挖掘潛力,夯實基礎管理,努力降低生產成本,取得了較好的實效。
在生產組織上,改廠堅持以窯為中心,以磨為重點,四操一體同心協力,優化工藝操作、提高產品的產量和質量,從而攤薄成本費用;通過優化配料,對礦山石灰石資源進行綜合利用,同時,根據進廠原燃材料質量,充分進行低品位石灰石搭配,提高了低品位石灰石的使用量;中期會議后,成立質量攻關小組,對水泥摻加混合材進行攻關,定責任和獎罰措施,使水泥混合材的摻量增加,熟料料耗下降;對原料細度合理設定下限值,提高了磨機的臺時產量,該廠三條線原料磨機平均臺產提高5噸以上;通過晾曬礦渣,跟蹤礦渣水份,大大減少了烘干窯的開機時間,顯著降低了用電成本。
在設備管理上,一是從源頭控制備件消耗。該廠每月召開一次備件采購評審會,由機動處和各生產單位分管設備的主要領導參加,對各單位備件逐條嚴格審查,可購可不購的堅決不購,能修復的備件堅決不買,提高備件計劃的嚴肅性和科學性,從而使申報的備件數量逐漸減少,由過去每月百余項減少一半以上。同時,在備件采購過程中,強化對備件的技術要求,體現比質比價的效果,把價廉質優的備件購回來。今年1—9月,該廠備件實際單耗比定額下降近20%;二是降低設備的維修費用。在今年的9次設備檢修中,只有3次檢修安排了少量的外委項目,其余6次全部由本廠維修人員承擔,比如:預熱器內筒掛片、循環風機總成件更換、二線原料磨主減齒輪更換等難度大、強度大的檢修項目均為自己承擔,截至9月份,外委修理費用支出不到計劃的35%,節約費用120多萬元;三是大力開展修舊利廢活動。該廠每次設備檢修結束后,對更換下來的廢舊備件進行集中梳理,召開專題會議,研討修復意見,根據備件修復的難易程度,確定修復時間和責任人,比如:修復ATOX立磨分格輪、斜拉鏈輥輪、篦冷機減速機等,節約資金20余萬元。四是開展技術改造。該廠6月中旬對二線原料磨循環風機結構改造,通過運行測試,一年可減少電費支出約36萬元。7、8兩月分別對制造分廠水泥磨空壓機進行改造,改造后,改善了現場環境,降低了運行故障率,一年可減少電費支出約25萬元。五是加強設備運行管理。抓好系統檢修質量,1—7月份,該廠共進行了七次規模較大的設備檢修,均沒有出現返工現象,從而使設備的運行周期得到保證。規范設備運行管理,對平時設備運行中出現的各種情況,認真抓好一事一議分析,加強對設備重點隱患監控管理,分級監控管理和落實責任,及時解決設備管理中的薄弱環節,杜絕了重大設備故障停機現象。
在原材料采購上,該廠根據市場環境,及時調整物資采購思路,降低進貨價格。該廠下半年鐵材料進廠價格大幅下降,進廠工業石膏由球改粉,僅此就節約采購成本近110萬元。同時,該廠還加強用料管理,嚴格控制消耗品領用,從小處降低成本支出。
在生產組織上,改廠堅持以窯為中心,以磨為重點,四操一體同心協力,優化工藝操作、提高產品的產量和質量,從而攤薄成本費用;通過優化配料,對礦山石灰石資源進行綜合利用,同時,根據進廠原燃材料質量,充分進行低品位石灰石搭配,提高了低品位石灰石的使用量;中期會議后,成立質量攻關小組,對水泥摻加混合材進行攻關,定責任和獎罰措施,使水泥混合材的摻量增加,熟料料耗下降;對原料細度合理設定下限值,提高了磨機的臺時產量,該廠三條線原料磨機平均臺產提高5噸以上;通過晾曬礦渣,跟蹤礦渣水份,大大減少了烘干窯的開機時間,顯著降低了用電成本。
在設備管理上,一是從源頭控制備件消耗。該廠每月召開一次備件采購評審會,由機動處和各生產單位分管設備的主要領導參加,對各單位備件逐條嚴格審查,可購可不購的堅決不購,能修復的備件堅決不買,提高備件計劃的嚴肅性和科學性,從而使申報的備件數量逐漸減少,由過去每月百余項減少一半以上。同時,在備件采購過程中,強化對備件的技術要求,體現比質比價的效果,把價廉質優的備件購回來。今年1—9月,該廠備件實際單耗比定額下降近20%;二是降低設備的維修費用。在今年的9次設備檢修中,只有3次檢修安排了少量的外委項目,其余6次全部由本廠維修人員承擔,比如:預熱器內筒掛片、循環風機總成件更換、二線原料磨主減齒輪更換等難度大、強度大的檢修項目均為自己承擔,截至9月份,外委修理費用支出不到計劃的35%,節約費用120多萬元;三是大力開展修舊利廢活動。該廠每次設備檢修結束后,對更換下來的廢舊備件進行集中梳理,召開專題會議,研討修復意見,根據備件修復的難易程度,確定修復時間和責任人,比如:修復ATOX立磨分格輪、斜拉鏈輥輪、篦冷機減速機等,節約資金20余萬元。四是開展技術改造。該廠6月中旬對二線原料磨循環風機結構改造,通過運行測試,一年可減少電費支出約36萬元。7、8兩月分別對制造分廠水泥磨空壓機進行改造,改造后,改善了現場環境,降低了運行故障率,一年可減少電費支出約25萬元。五是加強設備運行管理。抓好系統檢修質量,1—7月份,該廠共進行了七次規模較大的設備檢修,均沒有出現返工現象,從而使設備的運行周期得到保證。規范設備運行管理,對平時設備運行中出現的各種情況,認真抓好一事一議分析,加強對設備重點隱患監控管理,分級監控管理和落實責任,及時解決設備管理中的薄弱環節,杜絕了重大設備故障停機現象。
在原材料采購上,該廠根據市場環境,及時調整物資采購思路,降低進貨價格。該廠下半年鐵材料進廠價格大幅下降,進廠工業石膏由球改粉,僅此就節約采購成本近110萬元。同時,該廠還加強用料管理,嚴格控制消耗品領用,從小處降低成本支出。